一、硫酸亚铁试验目的
用常规方法处理印染废水,尝试控制硫酸亚铁加药条件,寻找最佳处理色度的方法。
二、试验准备
1、10%硫酸亚铁溶液,含量88.41%;
2、10%熟石灰溶液,含量91.43%;
3、0.1%PAM溶液;
4、小型曝气器。
三、试验过程
试验一:用量筒准确量取均匀的水样100ml于几个烧杯中,用移液管分别固定移取3000ppm熟石灰,pH在9~10,然后分别移取一定量硫酸亚铁至烧杯中,接着投加PAM絮凝沉淀,按顺序投加并编号,静置5min后检测其上清液的色度。
结果一:
编号 |
亚铁加药量 ppm |
色度结果 |
原水 |
0 |
500倍 |
1# |
1000 |
325倍 |
2# |
3000 |
75倍 |
3# |
5000 |
21倍 |
4# |
7000 |
32倍 |
5# |
9000 |
52倍 |
结论一:硫酸亚铁的脱色效果主要来自于他的还原性,在加石灰调节pH的情况下,硫酸亚铁的脱色絮凝效果达到了更好的效果,随着投加量的提升,色度成直线下降,而当硫酸亚铁过量色度有回升的情况,亚铁离子呈现的浅绿色也是影响结果的因素之一。
试验二:用量筒准确量取均匀的水样100ml于几个烧杯中,用移液管分别移取一定量熟石灰至烧杯中,再分别固定移取5000ppm亚铁,接着投加PAM絮凝沉淀,按顺序投加并编号,静置5min后检测其上清液的色度。
结果二:
编号 |
熟石灰加药量 ppm |
色度结果 |
原水 |
0 |
500倍 |
1# |
1000 |
230倍 |
2# |
3000 |
34倍 |
3# |
5000 |
25倍 |
4# |
7000 |
30倍 |
5# |
9000 |
28倍 |
结论二:在硫酸亚铁加药量足够的情况下,脱色效果有了明显的提升,而当熟石灰加药量在3000ppm,pH调节足够后,更是达到了更好的效果,pH再继续往上调色度也不会有较大的变化,这说明pH调节合适即可,大约在9~10之间,过多需要回调成本就上来了。
试验三:用量筒准确量取均匀的水样100ml于几个烧杯中,用移液管分别固定移取3000ppm熟石灰,pH在9~10,然后加足够5000ppm硫酸亚铁至烧杯中,然后用小型曝气器曝气一定时间,接着投加PAM絮凝沉淀,按顺序投加并编号,静置5min后检测其上清液的色度。
结果三:
编号 |
曝气时间min |
色度结果 |
原水 |
0 |
500倍 |
1# |
0 |
35倍 |
2# |
5 |
163倍 |
3# |
10 |
220倍 |
4# |
15 |
140倍 |
5# |
20 |
98倍 |
结论三:针对工艺中曝气的搅拌作用,现在得出是对脱色主要起负面影响,被氧化了的硫酸亚铁的脱色效果先是打了折扣,即使是后来污水中的一些带色有机物也被氧化掉,但被氧化掉的硫酸亚铁最后显示的又是三价铁的黄色,色度处理效果始终不佳。
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